A區紡絲堅持技術創新中麗線質量獲歷史性突破
來源:來自網絡  瀏覽次數:  發布時間:2014-06-01

  本報訊 2013年6月份,A區紡絲部新組建管理班子對中麗生產線進行質量改善,認真總結失敗經驗、強化設備和生產管理、優化生產工藝,組織設備和工藝人員到錦興交流經驗,最終通過工藝管理人員努力,中麗生產線后加工性能得到百宏創歷史性突破,解決了中麗生產線自2005年開機以來POY外觀成型差降等多、絲餅重量做不到15KG、后加工性能差、紙管切換成功率差等問題。此項質量改善獲得集團領導的一致認同,給予A區紡絲部技術創新獎勵20000元!為此,本報記者采訪了A區紡絲部丁光勇主任。

 

一、找準突破口,“對癥下藥”是成功的關鍵

 

  對于A區紡絲部來說,中麗生產線質量的改善是一個漫長的過程。前幾任管理技術人員有嘗試過、努力過,公司也有出資聘請外部專家改造設備,曾經甚至有人建議中麗線全部換成巴馬格的卷繞頭。或因沒找準問題,改善代價太大,最終都放棄了。

 

  2013年,魯傳旺調任A區紡絲部經理后,重新撿起這“難啃的硬骨頭”,組建新的管理班子赴錦興學習交流,從比對切換率、雙A率、廢絲量等數據為切入點,一步步探索,最終在全部門員工的全力配合下,找出了問題的癥結,并“對癥下藥”,大獲成功。

 

  ◆ 優化設備

  設備的優化可以說是中麗線質量改善中最重要的環節了,小到導絲鉤、絲路的調整,大到油嘴、油劑泵、組件等的更換,整個改善過程生產、機修、泵板各班組均有參與,可謂“全民總動員”。

  據中麗線主任丁光勇介紹,最大的難題就數油嘴的更換了,更換一個油嘴需要40分鐘,換后還需逐一跟蹤上油情況,A區油嘴不夠,又從B區、C區借了一部分過來,經過3個月的跟蹤才逐漸好轉。更換后的油嘴均屬于鋪濕口寬的,上油均勻,后道工序不易出現毛絲和異常,不易造成C級切絲、斷頭,從而提高了加彈的雙A率。

  設備的優化也去除了一些安全隱患,體現在卷繞頭的改善中。以前的卷繞頭是敞開式的,人手可伸進去,安全隱患很大,每2-3個月就會發生一次安全事故。改善后用隔板擋住,人手無法伸進去,避免了違章操作。從去年9月份改善后至今,10個月沒有發生過一次安全事故。

 

  ◆ 生產管理

  本次新組建的管理班子一改往常的慣例,把工作細化到每個相關的班組,并主抓人員的執行力、加強異常紡位的跟蹤。改善過程中,首先從后加工性能入手,根據加彈部反饋的信息,把問題細化到某個錠位,再找機修調整機臺,然后由工藝員細致持續跟蹤,直到后加工穩定為止。

 

二、改善后成效顯著(以下數據均來源于公司ERP)

 

  ◆ 異常紗方面

  A區紡絲部1月和2月停機檢修剔除不算,單算2013年11月、12月和2014年3月份平均異常紗1321錠/月,改善之前2505錠/月,下降1184錠/月,折算效益差6630元/月。

  ◆ 錠重方面

  錠重改變后紙管可以少用28390支/月,購買新紙管減少49398元/月,按照紙管回收使用4次計算也有12349元/月;滿卷切換次數減少2839次/月,切換成功率按95%計算,一個月切換斷紗次數可以減少142次/月;同時紡絲操作工、品管檢驗工、加彈上原料、加彈打結工一個月可以減少28390錠POY操作。

 

  ◆ 后加工方面性能

  DTY雙A率也在明顯提高。

 

  ◆ 切換成功率方面

  A區紡絲部在2013年9月份之前切換基本靠手拉,安全隱患大,假尾絲多導致POY過尾斷紗高。自2013年9月卷繞頭隔板改造后,杜絕了人工掛絲現象,絕對程度上降低了安全隱患,POY過尾斷紗一定程度上減少。3月份切換成功率96.6%,較改造之前也有提升。

 

  ◆ 改善后效益匯總

  改善后折算效益差:異常紗6630元/月,錠重(紙管項):12349元/月,合計年效益差:227748元。

 

三、不驕不躁、再接再厲

 

  采訪中,A區紡絲部中麗生產線丁光勇主任說:“這還不是我們的目標,我們一定會更加努力,相信中麗線質量還有提升的空間。現在雙A率為97.5%,切換成功率為96%,我們暫定的目標是把雙A率和切換率都提升至98%”。

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